今年以來,龍鋼公司煉鋼工序深入踐行“四種經(jīng)營(yíng)理念”,立足生產(chǎn)實(shí)際深挖潛力,充分激發(fā)基層職工創(chuàng)新活力。通過推進(jìn)一系列“小投入、大產(chǎn)出”的自主改造、工藝升級(jí)和設(shè)備修復(fù)項(xiàng)目,推動(dòng)降本增效工作向精細(xì)化管理、多元化創(chuàng)效、全員化參與轉(zhuǎn)型。
精準(zhǔn)改造:從“晃動(dòng)浪費(fèi)”到“定點(diǎn)降耗”
“曉棟,你設(shè)計(jì)的這個(gè)卡槽太實(shí)用了,不僅操作方便,每個(gè)月還能省不少保護(hù)渣!”煉鋼車間中包工卞龍龍對(duì)著張曉棟豎起大拇指。這背后,是一場(chǎng)源于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“微創(chuàng)新”實(shí)踐。
此前,中包結(jié)晶器添加保護(hù)渣時(shí),常因設(shè)備晃動(dòng)導(dǎo)致物料撒漏。崗位工卞龍龍發(fā)現(xiàn)這一問題后提出:“要是能讓保護(hù)渣不撒出來,不就能直接節(jié)約費(fèi)用了?”針對(duì)這一創(chuàng)效難點(diǎn),技術(shù)骨干張曉棟深入現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)勘測(cè),創(chuàng)新設(shè)計(jì)出三角式固定卡槽,使加渣管噴頭與結(jié)晶器實(shí)現(xiàn)同頻振動(dòng)。改造后,連三工段每月節(jié)約保護(hù)渣2~3噸,年節(jié)約費(fèi)用10.7萬(wàn)元,同時(shí)提升了鑄坯表面質(zhì)量的穩(wěn)定性。
高溫克星:雙油路潤(rùn)滑延長(zhǎng)軸承壽命
“連鑄區(qū)域溫度高,油路系統(tǒng)總受影響,得想辦法延長(zhǎng)軸承壽命。”維修班長(zhǎng)劉斌與工友杜豪杰在設(shè)備巡檢時(shí)展開討論。“要不試試雙油路改造?用兩條獨(dú)立油路給軸承潤(rùn)滑,說不定能解決高溫缺油的問題。”杜豪杰的提議得到大家認(rèn)可。
維修團(tuán)隊(duì)迅速行動(dòng),針對(duì)難題,精準(zhǔn)設(shè)計(jì)油氣潤(rùn)滑雙油路系統(tǒng)。通過對(duì)軸承不同部位分路供油,確保潤(rùn)滑劑均勻覆蓋關(guān)鍵部件,有效避免因局部缺油造成的磨損。改造后,連三工段44個(gè)軸承座平均壽命延長(zhǎng)2個(gè)月,年減少更換頻次50次,綜合節(jié)約備件及人工費(fèi)用3.2萬(wàn)元,大幅降低了高溫環(huán)境下的搶修風(fēng)險(xiǎn)。
變廢為寶:活塞桿自主修復(fù)術(shù)
“修舊利廢是降本增效的‘富礦’,要引導(dǎo)職工把故障設(shè)備‘點(diǎn)石成金’,讓廢舊物資‘換崗復(fù)用’。”在連鑄維修班前會(huì)上,工段長(zhǎng)彭方寶的話引起職工共鳴。
針對(duì)維修區(qū)單價(jià)超萬(wàn)元的液壓剪活塞桿報(bào)廢問題,老技師馬根生主動(dòng)攻關(guān),提出“腐蝕補(bǔ)焊+凹坑修復(fù)”的自主修復(fù)方案,巧妙利用動(dòng)力工段退下來的廢舊布袋,為修復(fù)后的液壓剪活塞桿制作保護(hù)套,讓報(bào)廢部件“重獲新生”。經(jīng)修復(fù)的活塞桿可繼續(xù)使用3個(gè)月,單件修復(fù)創(chuàng)效6550元,年節(jié)約備件采購(gòu)費(fèi)用10.5萬(wàn)元。“這些項(xiàng)目看似微小,卻彰顯了一線員工的智慧。把日常搶修經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新方案,用‘小切口’解決‘大問題’,才能讓降本增效落地生根。”彭方寶說。
如今,在龍鋼公司,從崗位工到技術(shù)骨干,從日常操作到設(shè)備改造,全員參與創(chuàng)新創(chuàng)效的氛圍日益濃厚。一個(gè)個(gè)“金點(diǎn)子”不斷轉(zhuǎn)化為“實(shí)效益”,在“緊日子”里撿出“金豆子”,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃動(dòng)力。(龍鋼公司 郭曉香 彭方寶)